Abstract: This article analyses the problems in the cement floor using, and puts forward the improvement measures on concrete wear-resisting floor process.
關(guān)鍵詞: 混凝土;耐磨地面;改進(jìn)措施
Key words: concrete;wear-resistant floor;improvement measures
0 引言
隨著我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)迅速的發(fā)展,國(guó)民經(jīng)濟(jì)水準(zhǔn)的提高,對(duì)于各類日常用品需求增大,包括(日用、化工、電氣、機(jī)電等)以往產(chǎn)品生產(chǎn)量已遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到市場(chǎng)需求,也就是說(shuō)生產(chǎn)廠家要擴(kuò)大,增多,相對(duì)應(yīng)需求大面積的土地,面對(duì)國(guó)家對(duì)土地的調(diào)控、壓縮,生產(chǎn)商采取了壓縮廠區(qū)占地面積,但可滿足生產(chǎn)需求這樣的思路。
對(duì)以往單層廠房作以調(diào)整為二層廠房,形成了規(guī)模性、節(jié)能型一體化管理的廠區(qū)。
規(guī)模性:這樣即解決了征地難,土地資金額碩大的問(wèn)題,又解決了廠區(qū)片大難管理的問(wèn)題,所謂節(jié)能型:就是車間之間有連廊相互連接,穿梭于工作區(qū)域內(nèi)不是以往人力拉車運(yùn)輸,而是小型牽引車、叉車,大大提高了工作效率,又減少了勞動(dòng)力,提高了經(jīng)濟(jì)效益。
就以上所提,凡事有利有弊,利有了提出它的弊端,原始性水泥地面已滿足不了現(xiàn)實(shí)車輛的碾軋,和摩擦所造成的破壞,設(shè)計(jì)師將其設(shè)為金剛砂耐磨地面,解決了面層起砂破損的弊端,在實(shí)際使用中還存在著一項(xiàng)看起來(lái)不大,其實(shí)特重要的問(wèn)題。
本文筆者從施工到使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題,防范與對(duì)策等方面談?wù)勅绾伪WC。
1 混泥土結(jié)構(gòu)層,耐磨地面的做法設(shè)計(jì)
1.1 常規(guī)的設(shè)計(jì)理念是執(zhí)行國(guó)家,行業(yè)的規(guī)范及有關(guān)規(guī)定。
1.2 混泥土結(jié)構(gòu)頂板、地面二次做法,厚度60mmc25 砼,金剛沙面層,每平米不低于6kg,厚度2mm,?準(zhǔn)4,鋼筋雙向200。
2 施工工藝流程
結(jié)構(gòu)面層清理 ——聚合物結(jié)合層——綁扎鋼筋——砼鋪設(shè)——金剛砂面層——成品養(yǎng)護(hù)——分割縫切除
2.1 清除結(jié)構(gòu)面層雜物,用鋼絲磨光機(jī)清理,打磨用清水沖洗涂灰,并濕潤(rùn)混凝土面層,利于二次砼的結(jié)合。
2.2 在濕潤(rùn)的面層上刷上聚合物結(jié)合層,確保結(jié)構(gòu)層與二次面層牢固結(jié)合防地面空鼓。
2.3 劃線綁扎鋼筋,支墊鋼筋有效位置,控制地面開裂。
2.4 依據(jù)地面平點(diǎn)控制鋪設(shè)砼,隨鋪隨振搗、找平。
2.5 待砼終凝前,用腳踩出腳印時(shí),用磨光機(jī)磨出漿撒設(shè)金剛砂面料,一般拋撒兩遍,厚度約為2mm,6kg/m2用磨光機(jī)打磨,分幾次打磨,開始是將第一批面料充分融合在混凝土漿中,待砼凝固后,將面層打磨平整光亮。
2.6 打磨完后,刷乳狀養(yǎng)護(hù)液養(yǎng)護(hù)七天。
2.7 進(jìn)行分隔縫切除,深度地面厚度的1/4,控制在25m2以內(nèi)。
3 設(shè)計(jì)與工藝流程及局部質(zhì)量問(wèn)題分析
3.1 規(guī)范的設(shè)計(jì)加以合理的施工工藝流程,施工過(guò)程中的嚴(yán)格控制制定能生產(chǎn)出合格的地面工程。
3.2 經(jīng)過(guò)多種用途的廠房地面施工,此做法都能滿足使用,但是最近時(shí)段在交付使用的庫(kù)房工程中,二層地面出現(xiàn)了局部開裂、空鼓、破碎現(xiàn)象。
3.3 針對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題,對(duì)開裂區(qū)域進(jìn)行了切割、處鑿、清理嚴(yán)格按施工工藝進(jìn)行維修,待砼強(qiáng)度及齡期達(dá)到后起用。
3.4 隨之其他地方出現(xiàn)了不同程度的同類問(wèn)題。
3.5 經(jīng)過(guò)以上兩次質(zhì)量事故的出現(xiàn),對(duì)其產(chǎn)生原因做了周密的分析找到了造成質(zhì)量事故的原因。
①該庫(kù)房為二層,鋼筋砼結(jié)構(gòu),砼標(biāo)號(hào)為C30,砼受溫度影響產(chǎn)生的應(yīng)變力,造成地面開裂。
②建筑行有一句話叫十裂九空,砼自身的應(yīng)變力造成面層局部開裂加之清掃地面時(shí)用水,從縫隙滲入,形成縫隙兩側(cè)不同程度與結(jié)構(gòu)面分離狀況。
③主要破損并不是開裂后就形成,細(xì)小的裂縫,行走或推車運(yùn)輸完全沒(méi)有問(wèn)題,此庫(kù)房所用的是充電式叉車,此車重1500kg加之貨物超出2000kg,主要問(wèn)題出在車輪上,車輪直徑200mm鐵邊硬尼龍輪,轉(zhuǎn)動(dòng)起來(lái)振動(dòng)力特大,形成點(diǎn)式?jīng)_擊振動(dòng),行至開裂部位,只有地面做法厚度的砼承受著沖擊。
產(chǎn)生拉力和壓力兩種力混合力,砼的抗拉強(qiáng)度是抗壓強(qiáng)度的1|10左右,說(shuō)以車輪無(wú)數(shù)次碾軋振動(dòng)至使開裂區(qū)域面積增大,僅靠聚合物結(jié)合層使結(jié)構(gòu)面與二次砼結(jié)合是不夠的,造成了破損,修整后再破損的局面,針對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題做了增加一道工序的流程,取得良好效果。
4 在原有施工工藝流程基礎(chǔ)上增加了一道工藝做法
4.1 流程圖示 結(jié)構(gòu)面層清理—植入連接鋼筋—聚合物結(jié)合層—綁扎鋼筋—砼鋪設(shè)—金剛砂面層—成品養(yǎng)護(hù)—分割縫切割。
4.2 增加植入鋼筋法,提高原結(jié)構(gòu)層與二次地石砼的連接點(diǎn),結(jié)合力,抗拒外力造成的沖擊破損。
①采用Ф8帶肋鋼筋,不宜采用光圓或冷扎扭鋼筋,因?yàn)楹竺娑疾荒苄纬蓹C(jī)械牙鍵,還會(huì)產(chǎn)生局部膠體過(guò)厚導(dǎo)致較大收縮影響錨固效果。
②成孔深度是植入鋼筋直徑的10d,(常規(guī)構(gòu)造性構(gòu)件植筋深度為15d),因?yàn)楝F(xiàn)用部位是垂直受壓,且抗拔力低于常規(guī)植筋很多,滿足抗拔力≥鋼筋設(shè)計(jì)強(qiáng)度*鋼筋斷面積。
③植筋膠粘劑采用改性環(huán)氧類或改性已稀基脂類膠粘劑,這些小直徑鋼筋用經(jīng)得起檢驗(yàn)的B級(jí)膠即可,采用A級(jí)浪費(fèi)。
④鋼筋加工成T字形,豎段向下長(zhǎng)度為130mm,橫段為50mm,鋼筋頂標(biāo)高低于成品面層10mm,植筋間距為縱橫間距600mm,梅花形布置鋼筋植入7日內(nèi)嚴(yán)禁受到觸動(dòng)和干擾,10日后進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抗拔抽檢,?準(zhǔn)4b鋼筋網(wǎng)片與鋼筋橫段綁扎牢固,下支墊塊保證鋼筋位置即可。
⑤改進(jìn)工藝后,從施工成本略微高于原設(shè)計(jì)工藝流程造價(jià),但反之想,就本之所論述出現(xiàn)返工重施工,產(chǎn)生的成本增大,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出植筋法成本的多少倍,針對(duì)成本就不做明細(xì)論述了。
5 結(jié)束語(yǔ)
此方案可根據(jù)實(shí)際情況應(yīng)用,例如有規(guī)劃的庫(kù)房、車間、通道處,有運(yùn)輸工具能造成地面破損,也就是施工方及時(shí)與使用方溝通,在明確的布局下,可局部采取此方案,也可會(huì)審圖紙時(shí)作為變更增項(xiàng),取得設(shè)計(jì)部門同意,所增成本并入工程量,既保證了質(zhì)量,又解決了成本問(wèn)題,此論點(diǎn)可供業(yè)內(nèi)同行參考,不足之處愿采納者加以改進(jìn),取得更好地質(zhì)量保證效果。
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